
1 前言
目前,青島市區(qū)各污水處理廠所用的濃縮機和脫水機廣泛采用臥螺式離心機,該類機器的功率在50~90kW,且一般均為24h連續(xù)運行,電耗較高。各廠離心機都已采用雙電動機,變頻控制,因此在電氣控制節(jié)能方面已無較大的潛力可挖掘。如何以較少的能源消耗取得較大的環(huán)境效益,降低污水的處理費用,是發(fā)展低碳經(jīng)濟、建設(shè)資源節(jié)約型社會的熱點問題,更是實現(xiàn)社會可持續(xù)發(fā)展的必然要求。
因此,通過離心機自身設(shè)備結(jié)構(gòu)改進,開發(fā)節(jié)能裝置,成為節(jié)能降耗的新思路。離心機堰板的結(jié)構(gòu)改造成功后,將新型裝置在青島水務(wù)環(huán)境有限公司屬各污水處理項目進行推廣,達到節(jié)能降耗、降低運行成本的目的。
2 原理分析及存在問題
2.1 原理分析
臥螺離心機主要由高轉(zhuǎn)速的轉(zhuǎn)鼓,與轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)向相同且轉(zhuǎn)速略低的帶空心轉(zhuǎn)軸的螺旋輸送器和差速器等部件組成。離心機將泵入待處理物通過中心進料管送入轉(zhuǎn)筒后,在高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力作用下,立即被甩入轉(zhuǎn)鼓腔內(nèi)。由于液相的密度和固相的密度不同,轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)動工作時,固相在離心力的作用下附在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上,液相在離心力的作用下附在固相和遠離轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁的一側(cè)。液相和固相在高速運轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓空腔中產(chǎn)生分層點。
由于螺旋和轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速不同,二者存在有相對運動(即轉(zhuǎn)速差),利用螺旋和轉(zhuǎn)鼓的相對運動把固環(huán)層的污泥緩慢地推動到轉(zhuǎn)鼓的錐端,并經(jīng)過干燥區(qū)后,由轉(zhuǎn)鼓圓周分布的出口連續(xù)排出。
為了釋放轉(zhuǎn)鼓空腔中的液相,在轉(zhuǎn)鼓液相端蓋上通常設(shè)置有多個堰板,堰板的用途是將轉(zhuǎn)鼓空腔中的固相阻擋在轉(zhuǎn)鼓空腔內(nèi)部,堰板將轉(zhuǎn)鼓空腔中的液相釋放至轉(zhuǎn)鼓空腔外部。通過調(diào)節(jié)堰板能夠預(yù)設(shè)轉(zhuǎn)鼓空腔中液相的高度,也稱作液位高度。
2.2 存在問題
(1)當離心機在高速運轉(zhuǎn)的過程中,轉(zhuǎn)鼓空腔內(nèi)部的液相在離心力的作用下高速通過堰板,攜帶很多水力動能與筒壁發(fā)生碰撞,液相在液相出料口流出時對轉(zhuǎn)鼓產(chǎn)生阻力,阻力的產(chǎn)生造成轉(zhuǎn)鼓動力損耗。
(2)轉(zhuǎn)鼓空腔內(nèi)部的液相在離心力的作用下從液相出料端四散而出,在液相出料口流出的液相灑在堰板以及液相端蓋上,造成用于固定堰板的螺栓被液相腐蝕,螺栓的被腐蝕及松動,導致堰板存在脫落等安全隱患。
3 改造方案及改造措施
3.1 改造方案
在不改變堰板溢流功能的情況下,改變堰板的形狀結(jié)構(gòu),在液相端蓋上設(shè)置特殊結(jié)構(gòu)的導流管型堰板。導流管的橫切面的形狀為半圓弧形,將轉(zhuǎn)鼓空腔內(nèi)部的液相導流至堰板的一側(cè),使得轉(zhuǎn)鼓空腔內(nèi)部的液相沿著與轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)動方向相反的方向排出,在導流管流出時對轉(zhuǎn)鼓產(chǎn)生助推,減小液相在出料口流出時對轉(zhuǎn)鼓產(chǎn)生阻力,降低轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)動力損耗,節(jié)約能源。
此外,堰板上特殊結(jié)構(gòu)的導流裝置對轉(zhuǎn)鼓空腔內(nèi)部液相的流出方向進行導流,使得轉(zhuǎn)鼓空腔內(nèi)部的液相沿著指定方向流出,防止轉(zhuǎn)鼓空腔內(nèi)部的液相在離心力的作用下從液相出料端四散而出,防止在液相出料口流出的液相灑在堰板、用于固定堰板的螺栓以及液相端蓋上,防止了螺栓被液相腐蝕,提高了堰板的安全性能。
3.2 改造措施
技術(shù)人員以福樂偉C5E離心濃縮機為研究對象,經(jīng)過測量設(shè)計構(gòu)圖,確定出全新結(jié)構(gòu)的堰板,在海泊河污水處理廠4#福樂偉C5E離心濃縮機上進行安裝試驗,使得轉(zhuǎn)鼓空腔內(nèi)部的液相在堰板流出時對轉(zhuǎn)鼓產(chǎn)生助推力,降低轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)動力損耗,從而達到節(jié)能的目的。
轉(zhuǎn)鼓的中心設(shè)有貫穿液相端蓋的轉(zhuǎn)軸,堰板環(huán)繞設(shè)置在轉(zhuǎn)軸周圍。新型堰板的一端設(shè)置在液相端蓋上,堰板的另一端靠近轉(zhuǎn)軸位置處設(shè)置有導流管,導流管的橫切面的形狀為半圓弧形,使轉(zhuǎn)鼓空腔內(nèi)部的液相沿著與轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)動方向相反的方向排出。
4 運行數(shù)據(jù)分析
未安裝節(jié)能器前,4#福樂偉離心濃縮機運行穩(wěn)定,研究人員采集了2月1日~4月30日的運行數(shù)據(jù);5月3日在海泊河污水處理廠4#福樂偉離心濃縮機成功進行了安裝試驗,在穩(wěn)定運行1個月后,抽取6月1日~8月31日的運行數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)匯總?cè)缦拢?/span>
脫水機改造前后情況對比 | |||||
改造前 | 改造后 | ||||
日期 | 污泥處理量(m3) | 電能消耗(kW·h) | 日期 | 污泥處理量(m3) | 電能消耗(kW·h) |
2.1~2.29 | 26284 | 9088 | 6.1~6.30 | 26731 | 7376 |
3.1~3.31 | 25071 | 9232 | 7.1~7.31 | 33367 | 9104 |
4.1~4.30 | 16593 | 6560 | 8.1~8.31 | 32536 | 9584 |
脫水機改造前后能耗對比 | |||
累計污泥處理量(m3) | 累計電能消耗(kW·h) | 單耗(kW·h/m3) | |
改造前 | 67948 | 24880 | 0.3662 |
改造后 | 92634 | 26064 | 0.2814 |
從上述表格的數(shù)據(jù)中可以看出:改造前4#福樂偉離心濃縮機處理污泥平均單耗為0.3662kW·h/t污泥,改造后平均單耗為0.2814kW·h/t污泥,同比降低電能23.16%,節(jié)能效果明顯。
5 結(jié)論
從上述能耗分析可得知,通過更換全新節(jié)能堰板后,不僅能保證污泥處理效果,還能降低離心機轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)動力的損耗,達到節(jié)能降耗的效果。以常見的5系列的離心機為例,裝機功率通常為:(55+15)kW,按節(jié)能20%計,運行時間:20h/天,一年運行:300天,平均電價電費:0.7元/kW·h。一年節(jié)約電費:(55+15)×20%×20×300×0.7=58800元。一臺離心機一年節(jié)約電費超5.8萬元,節(jié)電效果比較理想。該裝置還能防止螺栓被液相腐蝕,消除了堰板脫落的安全隱患,減少了設(shè)備維護量,降低了維護成本。
4#福樂偉離心濃縮機試驗成功后,技術(shù)人員又將新型節(jié)能堰板安裝在3#濃縮機上進行試驗,經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,取得了22.6%的節(jié)電效果。新型堰板裝置的研發(fā)為離心脫水機節(jié)能改造提供了成功經(jīng)驗,對降低污水處理的運行成本具有重大意義,具有很好的推廣價值。