
多年來,老化油處理一直是新疆油田公司面臨的一個難題,通過近幾年的努力,在常規(guī)生產的基礎上,已著手開展了老化油回收及處理研究,通過老化油的性質研究和老化油摻入系統(tǒng)對生產的沖擊來看,要想不污染處理系統(tǒng)又能經濟有效處理老化油,必須對老化油的處理工藝進行特殊研究。
1 處理現(xiàn)狀及存在問題
“老化油”回收摻入原油集輸處理系統(tǒng)時,常對脫水系統(tǒng)造成沖擊,老化油的摻入過量時,混油含水超標,必須重新處理,增加了原油脫水處理成本。
2 不同油品破乳試驗
2.1 老化油破乳試驗
老化油乳狀液不易破乳。在120℃,加藥濃度為500mg/L條件下,老化油乳狀液的脫水率為88.16%。在現(xiàn)場溫度90℃條件下,破乳劑濃度500mg/L時,脫水率只能達到69.74%。
2.2 老化油和混合采出液配比破乳試驗
將含水為38%的老化油與含水為47.07%的混合稠油按1:20、2:20、3:20、4:20、5:20的比例混合,得到五種不同配比的乳狀液,它們的含水分別為46.60%、46.24%、45.85%、45.53%、45.26%。在70℃和90℃條件下考察這五種乳化油的破乳效果。
通過試驗表明,在70℃條件下,老化油的摻比達到1:5時,破乳劑濃度300mg/L時,脫水率都在90%以上,如果破乳劑降至150mg/L時,老化油的摻比小于1:10破乳效果不佳。
如果將溫度提高到90℃,破乳劑加量在150mg/L的條件下,老化油的摻比能提高到1:5,但必須保證足夠長的脫水時間。說明高溫對老化油混合液有一定破乳效果。
3 老化油單獨處理的可行性
上述研究表明,老化油乳狀液單獨采用熱化學沉降脫水效果差。摻入處理系統(tǒng)將影響混合液的處理效果。實驗室研究認為,在90℃時,150mg/L的條件下,老化油是摻入比例為1:5。而實際老化油的摻比達到1:10時已不能穩(wěn)定運行,稍有其它因素干擾整個系統(tǒng)就會處于紊亂。因此,尋找單獨處理技術有利于處理系統(tǒng)穩(wěn)定運行。下面是老化油的離心試驗。
表1:95℃條件下,老化油離心試驗結果:
序號 | 轉速(r/min) | 轉時(min) | 水量(mL) | 雜質量(mL) |
1 | 300 | 5 | 0.9 | 0 |
2 | 900 | 5 | 1.6 | 微量 |
3 | 1500 | 5 | 10 | 1.2 |
4 | 1800 | 5 | 12 | 1.5 |
備注 | 試驗用油50mL,含水29% |
表2:95℃條件下,加破乳劑后老化油離心試驗結果
序號 | 破乳劑名稱 | 加藥濃度(mg/L) | 轉速(r/min) | 轉時(min) | 水量 (mL) | 油相含水 (%) | 雜質量(mL) |
1 | 現(xiàn)場用 | 500 | 600 | 5 | 3.5 | / | 微量 |
2 | 現(xiàn)場用 | 300 | 1200 | 5 | 8 | / | 0.4 |
3 | 現(xiàn)場用 | 500 | 1500 | 5 | 14 | 0.66 | 1.2 |
備注 | 試驗用油50mL,含水29% |
從表1可以看出,在不加破乳劑的條件下,單靠離心時脫水率只能達到80%以上,上部油相含水率仍然較高。從表2可以看出,加破乳劑后,脫水率明顯提高。當破乳劑加到500mg/L,轉速提高到1500r/min時,離心5min能使上部油相含水降低到0.66%。從室內試驗可以看出,由于老化油中含有一定的雜質,單獨的熱化學沉降脫水效果不好,且不易使油相中的雜質脫出。熱化學處理后再經機械離心的方法處理,可以將老化油處理合格。
4 熱化學沉降+碟片式離心機脫水工藝現(xiàn)場試驗
在完成室內評價和熱化學沉降處理的基礎上,利用碟片式離心機及配套工藝在現(xiàn)場對老化油進行了“熱化學沉降+碟片式離心機”脫水工藝試驗。試驗油品為事故池老化油,離心機進油含水50%,破乳劑濃度大于200mg/L,加鹽大于1000mg/L,進離心機油溫95~98℃,試驗結果見表3。
表3:老化油熱化學+離心機脫水試驗參數(shù)
運行時間 | 離心機進口油溫(℃) | 離心機進口原油含水(%) | 離心機進口原油含水(%) | 離心機出口水中含油(mg/L) | |
11月7日 | 23:00 | 94 | 60 | 3.5 | 584 |
1:00 | 93 | 60 | 5 | 165 | |
2:00 | 91 | 36 | 0.6 | 96 | |
3:00 | 92 | 53 | 3.2 | 683 | |
6:00 | 91 | 75 | 1.5 | 150 | |
11月9日 | 20:00 | 85 | 40 | 2 | 864 |
23:00 | 86 | 95 | 10 | 628 | |
2:00 | 92 | 2 | 0.3 | 562 | |
3:00 | 92 | 40 | 1 | 426 | |
7:00 | 78 | 5 | 1.4 | 376 |
通過現(xiàn)場試驗表明,進入離心機原油含水遞減梯度較大對脫水有影響,但原油加入破乳劑、鹽水、提溫后,經離心機處理后的水中明顯含有渣和膠質物,破乳脫水效果較好,出油含水3.5%,出水平均含油547mg/L,說明采用熱化學+機械離心處理工藝單獨處理老化油是可行的。
5 老化油處理工藝方案優(yōu)化
改進后的“熱化學+機械離心”處理工藝可以通過水力旋流裝置或預沉降罐對來液進行預處理,除去大部分游離水及其中的雜質,以降低熱負荷及藥劑用量。油相(油包水乳狀液)進入后續(xù)熱化學+機械離心的處理工藝進行處理。處理后的原油輸入凈化罐。
6 結論
(1)由于老化油中含有一定的雜質,單獨的熱化學沉降脫水效果不好,且不易使油相中的雜質脫出。同時,進入原油集輸系統(tǒng)回產生阻塞污染等問題。
(2)通過室內外試驗表明,熱化學處理后經機械離心的方法可以將老化油處理合格,但需優(yōu)選離心機和優(yōu)化工藝。