
1 臥螺離心機
LW760×3120NS型臥螺離心機是中國神華鄂爾多斯煤制油分公司35萬噸/年煤液化殘渣萃取工業(yè)化示范裝置建設及運行項目關鍵設備之一,用于油渣萃取液分離。針對油渣萃取液溫度高、黏度大、含有高比例磨蝕性顆粒等特點,參考神華煤制油上海研究院中試離心機裝置的運行數據,特別設計了該套大長徑比的LW760×3120NS型臥螺離心機。
LW760×3120NS型號的意義:LW代表臥式螺旋離心機,轉鼓直徑760mm,轉鼓工作長度3120mm,長徑比4.1,NS代表雙電機結構。物料溫度120℃,萃取液含固質量分數12.2%,單臺處理量23.2t/h,液相含固質量分數≤4.3%,干相出料含液質量分數≤35%,主電機功率132kW,輔電機功率55kW。
2 離心機結構
2.1 主要部件
LW760×3120NS臥螺離心機為大頭進料離心機,整套機器由罩殼、轉鼓、螺旋、軸承座、機架、主輔電機、差速器、進料管、減振器等部件組成。從差速器端方向看,離心機為逆時針方向轉動;清液出口位于轉鼓大頭下方,固相出口位于轉鼓小頭下方。離心機的核心部件轉鼓和螺旋筒身采用2205雙相不銹鋼制造,均由離心澆鑄完成,轉鼓直徑760mm,轉鼓出渣口噴涂碳化鎢耐磨合金涂層,有效防止固相出口磨損。螺旋葉片由機械一次性壓制成型,葉片邊緣鑲嵌可更換碳化鎢合金耐磨塊,確保螺旋長時間高速旋轉的推料效果。離心機主軸承座為循環(huán)水冷軸承座結構,為確保軸承座承受高轉速帶來的動載荷。差速器采用漸開線行星齒輪傳動差速器,該差速器具有承載能力高、直徑小、傳動效率高、差速比范圍大等優(yōu)點,適合較大功率和較大扭矩的離心機。
2.2 工作原理
來自煤液化的油渣經洗油按照一定比例混合后,形成懸浮液經進料管、螺旋出料口進入轉鼓內側。在轉鼓的高速旋轉下產生離心力場形成固液分離,比重較大的固相顆粒沉積在轉鼓內壁上,與轉鼓作相對運動的螺旋葉片,不斷地將沉積在轉鼓內壁上的固相顆粒刮下并推出排渣口。分離后的清液或懸浮物經分離葉片進一步澄清,由轉鼓溢流孔、液相收集罩殼排出。螺旋與轉鼓之間的相對運動靠差速器來實現。差速器的外殼與轉鼓相連,輸出軸與螺旋相連。主電機帶動轉鼓旋轉的同時也帶動差速器外殼旋轉,差速器由多級行星輪組成,輸入軸由輔電機控制,輔電機驅動行星輪帶動輸出軸旋轉,并按一定的速比將扭矩傳遞給螺旋,使螺旋與轉鼓之間發(fā)生相對運動,進而實現離心機對物料的連續(xù)分離過程。
3 主要參數選擇
根據萃取液的物料特性、分離后液相與固相的含固要求及處理能力等因素,選擇合適的處理量、離心力場所需的轉速、清液的排出量、轉鼓與螺旋的差轉速等至關重要。
3.1 離心力場
離心機的離心力場靠轉鼓的轉速形成,隨著轉鼓轉速的升高,分離因數上升,固液分離效果提高。為增加處理能力,需要不斷提高差轉速,使分離后的物料盡快脫離機器,同時不可避免地會出現電流、振動、噪聲等,并且不是轉速越高越好,需要根據物料特性選擇,分離太干易發(fā)生堵料、死機等風險。此機型轉鼓設計轉速為2200r/min,根據實驗數據工作轉速建議選用在1400~2000r/min。
3.2 處理量
進料流量小,料液在轉鼓內的軸向流速小,物料在機器內停留時間長、分離效果提高;進料流量大,軸向流速也大,物料在機器內停留時間短,分離效果下降;進料流量還受到螺旋排渣能力的限制。當物料含固量較高,進料量過大時,會造成分離后的沉渣因不能及時排出而引起轉鼓堵料,影響分離,極端狀態(tài)甚至不能分離,造成機器堵料故障。因此在使用本機器時,應按物料的特性選擇適當的進料量,一般可在各種流量和濃度下進行分離效果比較,確定較佳的進料流量。
3.3 清液排放口
清液排放口在轉鼓大端,設有對稱的6~8個口,每個口都有溢流板調節(jié)清液排放口的大小,根據清液的含固量調整。溢流板能改變轉鼓沉降區(qū)和干燥區(qū)的有效長度,溢流板直徑大,排放口則小,沉降區(qū)增大,干燥區(qū)減少,轉鼓的液池深度增加,分離后液相中含固量降低,但因固相沉渣的含濕量增加,反之相反。在實際使用時應根據分離要求綜合考慮,經操作試驗后選用合適的溢流板直徑。
3.4 轉鼓與螺旋的差轉速
離心機差轉速是轉鼓與螺旋的相對運動速度:差轉速小,螺旋相對轉鼓的運動速度慢,螺旋對流體擾動小,分離效果變好,固相沉渣在干燥區(qū)的停留時間長,固相含濕量減少。但固相排渣能力下降,負荷低,易產生堵料。反之差轉速大,螺旋對流體擾動加大,螺旋相對轉鼓速度快,分離效果變差,固相沉渣在轉鼓中停留時間減少,固相沉渣的含濕量會增大,但固相排渣能力增加,負荷高。差轉速一般是根據物料含固量多少、物料特性、分離要求、處理能力等因素確定。差轉速的調整可通過變頻器實現,用在油渣萃取的此型離心機差轉速的范圍在35~40r/min。
3.5 物料特性
物料特性與離心機的分離因數有很大關系:物料中固相離子越大,則越易分離,反之相反;液固兩相的重度差越大,則分離越容易。懸浮液的黏度越小則越易分離,反之則難分離。為了提高分離效果可適當提高物料進料溫度或采用絮凝方法,提高溫度可以降低黏度以改善分離條件,增加絮凝劑可加快自由沉降速度,以達到預先處理的目的。
4 實際運行過程中存在的問題及解決辦法
4.1 離心機進料管與螺旋間泄漏
(1)原因分析。進料管與螺旋軸套間有約1cm的間隙沒有設置密封隔斷,導致螺旋內120℃的熱萃取液大量外泄,引起環(huán)境污染,危及人員和設備安全。
(2)材料選擇。聚四氟乙烯(PTFE)在-196~260℃的較廣溫度范圍內均能保持優(yōu)良的力學性能。全氟碳高分子的特點之一是在低溫下不變脆,完全能適應北方寒冷氣候及介質的高溫特點。它的自潤滑性又能保證即使與螺旋有摩擦也不會損壞設備;它的表面不粘性及抗酸抗堿性、抗各種有機溶劑的特點。完全可以避免黏稠的瀝青及洗油粘接和腐蝕;其獨特的耐大氣老化性,即使長期暴露于大氣中,表面性能仍保持不變。同時,PTFE具有良好的熱膨脹系數。
(3)密封結構設計。進料管與螺旋軸套內徑間有約1cm間隙,進料管與螺旋軸套外端面間約有2cm間隙,考慮到現場實際間隙及物料特性,在進料管與螺旋軸套之間增加1個迷宮密封套,但需要保證迷宮套有穩(wěn)定氣體保護,利用氮氣保護形成穩(wěn)定氣膜阻擋內部氣體外泄。因間隙有限,在制作迷宮密封套時,將氣體注入口對稱設置在迷宮密封凸臺上,并向內延伸至進料管外壁,然后在迷宮密封套內側挖出深1.5mm、寬5mm、長66mm的條形淺槽后,再沿軸向摳出寬5mm、深1.5mm的環(huán)形槽,均布4~6個直徑為4mm的孔。氣體通過環(huán)形槽孔進入迷宮密封套與螺旋軸套之間;迷宮密封套外側的迷宮槽設計有一定的旋向及臺高差,使凸臺高度由外向內逐級遞減,這樣氣體從中間的環(huán)形槽出來后,絕大多數延旋向進入到螺旋內。一小部分氣體存在于靠外側迷宮槽內,因迷宮槽的凸臺呈逐級遞減的,所以向外的氣體會逐級減壓至幾乎壓力為零。整個迷宮密封套總長設計為120~140mm,因迷宮密封單邊薄處只有5.75mm,所以太長易造成安裝損壞,太短會使氣流行程不足,影響密封效果。
(4)安裝要求。設計時考慮到四氟乙烯的可塑性及自潤滑性,密封套與進料管采用過盈配合以增加摩擦力,防止運行過程中因機器振動導致松動;迷宮密封套與進料管安裝時,需要將其放入開水中浸泡20~30min,待其熱脹后快速套在進料管指定位置,等徹底冷卻后再回裝至機器上。進料管采用懸臂式固定,進料管長1500mm,迷宮密封套與螺旋軸套間隙小至1mm,大至2.5mm,對同心度要求極高,安裝時既要保證同心,還要考慮迷宮密封套與螺旋軸套內圈間隙均勻,防止機器振動時損壞迷宮密封套。
4.2 離心機轉鼓與罩殼前后端密封面漏油氣
(1)原因分析。神華鄂爾多斯煤制油油渣萃取項目的核心設備LW760×3120NS型臥螺離心機。在正壓3kPa環(huán)境下運行,因轉鼓與罩殼之間密封間隙大,往外泄漏高溫油氣。原轉鼓與罩殼之間設置了2道軸向剖分式迷宮槽,槽深5mm,迷宮槽與軸之間存在2mm間隙,密封氮氣沿罩殼頂部進氣。當投用密封氮氣后,迷宮槽淺,間隙大,導致大量的氣體沿上部迷宮槽與軸的間隙逃逸,下部迷宮槽幾乎沒有氣體通過,不能形成密閉氣環(huán)或氣膜,無法達到密封的效果。借助轉鼓與罩殼間的現有空間布局,設計合適的密封裝置,能有效阻隔高溫油氣外泄,依據洗油及油渣的特性、溫度、設備振動及材料等因素,材料選擇和密封結構設計的工作尤為重要。
(2)材料選擇。主介質是洗油,需選用一種既耐高溫、耐油,又有力學性能的材料??紤]當設備操作不當時,堵料會使振動增加等特點,用聚四氟乙烯既耐高溫、耐油,又有一定的力學性能,可以滿足需要。
(3)迷宮密封設計。罩殼由上下兩部分組成,為方便維修及安裝,密封形式選用軸向剖分式較為合適。采用剖分式迷宮密封環(huán),首先根據軸徑尺寸確定內徑,配合間隙控制在0.1mm之內。因軸上設有2道擋環(huán)、擋環(huán)高10mm、寬3mm、擋環(huán)間距10mm,所以迷宮槽深設置12mm、槽寬8mm、槽臺厚5mm、槽間距至少13mm,且軸受熱會延伸8~10mm。迷宮密封外徑的尺寸受上下罩殼的限位槽限制固定不變,上下兩半迷宮密封槽銜接部位設置誘導柱銷,避免安裝時錯位。
(4)氣道設計??紤]到罩殼內部壓力及迷宮槽與軸之間的配合。由外到內設置3道迷宮密封槽,密封氮氣進氣口設置側面錯位進氣,在上下兩半迷宮密封的端面各設置1道進氣口,上部進氣口深入到一級迷宮槽內,使一級迷宮槽形成氣環(huán)或氣膜。下部進氣口直接深入到二級迷宮槽內,使氣體在徑向沿迷宮槽形成氣環(huán)或氣膜;兩級氣膜如果有一級受到破壞,另一級及時補充,使內部的油氣封閉在罩殼內隨介質一起排出。在三級迷宮槽的槽底部設有排氣孔其側面設有兩道軸向迷宮槽,側面的軸向迷宮槽與轉鼓擋液板相貼合,二級的密封氣穿過軸向密封槽與轉鼓擋液板形成一定的氣膜。密封氮氣沿排氣孔源源不斷流向罩殼內,形成穩(wěn)定的動態(tài)氣膜或氣環(huán)。
(5)安裝要求。設計好密封形式并制作樣件現場調試:在迷宮密封環(huán)上涂抹紅丹,將轉子落在軸承座上把緊,盤車后吊起轉子檢查貼合度,如果有高點則手工研磨,研磨后再次進行盤車檢查貼合度,直到完全貼合。通過塞尺、壓鉛絲或壓醫(yī)用膠帶等手段,將間隙控制在0.1~0.2mm。
4.3 避免離心機堵料的措施
離心機原設計值:原液含固質量分數10%~12%,溫度110~120℃。離心機分離效果目標是:液相含固質量分數<4.3%,固相含固質量分數>65%。
(1)輔電機正接。差轉速計算式:(主-輔)×0.8。閥位24%,轉鼓28Hz,螺旋8Hz,差速16r/min,運行102min堵料,停止進料,高溫油沖洗后正常備用。
(2)輔電機反接。差轉速計算式:(主+輔)×0.8。閥位24%,轉鼓20~27Hz,螺旋8Hz,差速22.4~28r/min,運行31h未堵料,分離效果不明顯。
(3)輔電機反接,閥位24%不變。轉鼓28~31Hz,螺旋10~13Hz,差速29.6~35.2r/min,運行24h未堵料,原液含固質量分數11.65%~10.84%,清液含固質量分數4.53%~5.7%,逐漸有分離效果。
(4)輔電機反接,轉鼓31Hz,螺旋13Hz,差速35.2r/min不變。閥位由24%逐漸開至40%,已經滿負荷運行,連續(xù)運行36h,原液含固質量分數10.5%左右,清液含固質量分數4.54%~4.16%,基本達到分離效果。
通過數據對比分析,在原設定的差速范圍內無法實現固液的有效分離。在離心場形成的情況下,如果差轉速偏小,螺旋推動速度滯后,就會導致后續(xù)的沉積物料增多,引起螺旋電流的快速上升,同時機組的振動也在升高,出現堵料跡象。采取的有效辦法是增加差速,通過輔電機調相使電機反向輸出。依據(主+輔)×0.8設計計算式,通過差速器實現螺旋增速,在離心場形成的情況下,靠螺旋的快速推動不斷推出分離的物料,實現連續(xù)穩(wěn)定生產的目的。
5 改造效果
通過以上的改造優(yōu)化,設備安全穩(wěn)定地達到性能考核指標,實現滿負荷運行。離心機的穩(wěn)定運行為整個油渣項目穩(wěn)步有序推進奠定基礎,通過優(yōu)化改造和提高操作水平,使大長徑比臥螺離心機在油渣萃取應用中得到很好的驗證。