
大遠(yuǎn)洗煤廠隸屬于冀中能源峰峰集團(tuán)山西大遠(yuǎn)煤業(yè)有限公司,位于山西省忻州市靜樂縣杜家村鎮(zhèn),于2004年5月建成投產(chǎn)。大遠(yuǎn)洗煤廠自2013年起交由邯鄲洗選廠山西大遠(yuǎn)事業(yè)部管理運(yùn)營(yíng),并先后于2014年3月和2015年12月進(jìn)行了兩次技術(shù)改造,形成了脫泥無(wú)壓三產(chǎn)品重介選、粗煤泥CSS分選機(jī)分選、煤泥二次浮選和尾煤壓濾回收的聯(lián)合生產(chǎn)工藝,處理能力達(dá)到120萬(wàn)t/a,主打產(chǎn)品為十級(jí)1/3焦精煤。大遠(yuǎn)洗煤廠入洗原煤中煤泥含量高達(dá)45%,總精煤產(chǎn)品中浮選精煤的比例將近50%,為降低浮選精煤水分,該部分物料采用LWZ(AⅡ)型沉降過(guò)濾式離心機(jī)和快開式隔膜壓濾機(jī)的二次脫水工藝,其中沉降離心機(jī)的脫水效果對(duì)總精煤產(chǎn)品水分起著決定性影響。
1 沉降過(guò)濾式離心機(jī)工作原理與優(yōu)點(diǎn)
1.1 工作原理
LWZ(AⅡ)型離心機(jī)是一種連續(xù)處理物料的固液分離設(shè)備。煤漿通過(guò)入料管進(jìn)入螺旋體內(nèi),再經(jīng)過(guò)螺旋體的出料口分配到轉(zhuǎn)鼓內(nèi)。在離心力作用下,煤漿中的固體顆粒迅速沉淀在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上,水和微細(xì)顆粒從轉(zhuǎn)鼓大端溢流口排出,即為離心液。沉降在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上的煤顆粒由螺旋輸送到過(guò)濾段,經(jīng)過(guò)濾段再次脫水后由轉(zhuǎn)鼓小端排料口排出,即為脫水產(chǎn)物。離心機(jī)連續(xù)生產(chǎn)兩種產(chǎn)品:脫水產(chǎn)物和離心液。透過(guò)篩網(wǎng)的過(guò)濾液可作為循環(huán)料重新進(jìn)入離心機(jī)處理。
1.2 離心機(jī)主要參數(shù)
型號(hào):LWZ1100×1800AⅡ
產(chǎn)品水分:14%~24%
處理量:20t/h~40t/h
主動(dòng)電機(jī):Y315L1-4,160kW
入料濃度:20%~40%
1.3 使用優(yōu)點(diǎn)
(1)產(chǎn)品水分更低、傳動(dòng)系統(tǒng)簡(jiǎn)單、易磨損件使用壽命長(zhǎng)。
(2)入料更加連續(xù)穩(wěn)定,保證精煤產(chǎn)品水分的穩(wěn)定性。
(3)控制系統(tǒng)高智能化,減少工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高勞動(dòng)效率。
2 存在問題與優(yōu)化措施
2.1 存在問題
大遠(yuǎn)洗煤廠浮選精煤脫水工藝為沉降過(guò)濾式離心機(jī)和快開式隔膜壓濾機(jī)的二次脫水工藝,在生產(chǎn)中沉降離心機(jī)存在如下幾個(gè)問題:
(1)沉降離心機(jī)是大遠(yuǎn)洗煤廠浮選系統(tǒng)改造期間的新增設(shè)備,由于廠房空間的局限性,其安裝位置在浮選機(jī)下層平面偏東位置。浮選機(jī)刮出的精礦直接自流入沉降離心機(jī),總跌落高差僅為1.75米且連接管道角度較小,從而經(jīng)常出現(xiàn)自流下料不暢,浮選機(jī)精礦溜槽冒料的現(xiàn)象。
(2)沉降離心機(jī)對(duì)于入料的流量和濃度都有較高的要求,超出限制時(shí)脫水效果很難得到良好體現(xiàn)。在實(shí)際生產(chǎn)中,入洗不同性質(zhì)原煤時(shí)浮選精礦的流量、濃度都不十分穩(wěn)定,離心機(jī)產(chǎn)品水分也產(chǎn)生較大波動(dòng)。浮選精礦量大時(shí),離心機(jī)扭矩可在600N·m以上,產(chǎn)品水分在18%以下,相對(duì)較低。精礦量小時(shí),離心機(jī)扭矩值只有180~200N·m,此時(shí)離心機(jī)產(chǎn)品呈稀糊狀,水分高達(dá)28%~30%,非常不理想。
(3)大遠(yuǎn)洗煤廠煤泥,320目部分在35%~40%之間,沉降離心機(jī)水分平均為20.4%,自身水分很難再有下降空間。并且離心液濃度一直很高,對(duì)下游壓濾機(jī)脫水效果也造成不小的影響。
2.2 優(yōu)化措施
針對(duì)存在的問題,采取了如下優(yōu)化措施:
(1)增加沉降離心機(jī)入料緩沖系統(tǒng)。制作沉降離心機(jī)入料緩沖桶,桶頂密封并在一端制作溢流槽,生產(chǎn)中大量泡沫隨溢流進(jìn)入精煤壓濾機(jī)入料池,桶底高濃度物料通過(guò)兩臺(tái)炸漿泵給入沉降離心機(jī)。當(dāng)精礦量波動(dòng)時(shí),通過(guò)控制緩沖桶液位使沉降離心機(jī)來(lái)料保持穩(wěn)定,在浮精量過(guò)大時(shí),溢流進(jìn)入壓濾機(jī)系統(tǒng)確保了生產(chǎn)連續(xù)暢通,該緩沖系統(tǒng)兼緩沖存料、排氣消泡、穩(wěn)定入料為一體,很好的解決了因來(lái)料不穩(wěn)造成的離心機(jī)水分波動(dòng)問題。
大遠(yuǎn)洗煤廠入洗量高達(dá)200t/h,其中煤泥含量(干重)約35%,計(jì)算精礦流量為130m3/h,再加入摻粗流量約30m3/h,該緩沖桶在設(shè)計(jì)時(shí)考慮寸料時(shí)間為5分鐘,則其容積至少為(130+30)×÷60=13.3m3。根據(jù)廠房層高及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況制作緩沖桶規(guī)格為高2.2m,直徑2.8m,體積13.5m3。
(2)對(duì)離心機(jī)的入料進(jìn)行摻粗。大遠(yuǎn)洗煤廠浮選精煤中極細(xì)粒級(jí)物料比例高。+40目不到1%,而-320目超過(guò)40%,極細(xì)粒度對(duì)沉降離心機(jī)造成很大影響。對(duì)此采取了將部分精煤磁選尾礦通過(guò)振動(dòng)弧形篩脫灰后摻入浮選精礦中的措施,以調(diào)整沉降離心機(jī)入料的粒度組成。精磁尾原工藝流程為通過(guò)0.35mm弧形篩后進(jìn)入煤泥離心機(jī)脫水,水分在12%左右。摻粗時(shí)主要考慮到精磁尾礦漿本身的灰分不高,約14%~15%,通過(guò)振動(dòng)擊打弧形篩脫水的同時(shí)起到脫灰作用,摻粗的粗粒級(jí)物料灰分僅為10.41,能夠達(dá)到摻粗的灰分要求。
生產(chǎn)中,經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn)摻粗流量,發(fā)現(xiàn)摻粗流量在30m3/h左右時(shí),水分降幅較明顯。
3 優(yōu)化效果
(1)緩沖系統(tǒng)投入使用后,收效顯著。在使用過(guò)程中,桶頂端的溢流槽僅有少量泡沫溢出,浮選量很大時(shí),浮選機(jī)溢流槽也沒有出現(xiàn)冒料現(xiàn)象。離心機(jī)改為渣漿泵給料后,入料流量得到保證,同時(shí)緩沖桶底部物料的濃度高、氣泡少,更有利于提高沉降離心機(jī)的脫水效率。
(2)摻粗環(huán)節(jié)使沉降離心機(jī)入料的粒度組成達(dá)到較佳,并且摻粗在調(diào)整到較佳比例后,扭矩持續(xù)穩(wěn)定在400~500N·m之間,沉降離心機(jī)粗煤產(chǎn)品平均水分保持在16%左右。
通過(guò)對(duì)優(yōu)化前后總精煤產(chǎn)品水分的加權(quán)計(jì)算得出:
優(yōu)化前水分:13.98%
優(yōu)化后水分:12.06%
通過(guò)計(jì)算可以得出,對(duì)離心機(jī)工藝優(yōu)化后,精煤水分大幅降低近2個(gè)百分點(diǎn)。
(3)工藝優(yōu)化前,精煤產(chǎn)品水分較高,大遠(yuǎn)煤礦銷售每車精煤(40噸),需要額外抵加3噸精煤。改造后,降低了精煤產(chǎn)品水分,銷售每車精煤只需抵加2.5噸精煤。每車精煤為礦方帶來(lái)了0.5噸精煤的效益,約230元。
現(xiàn)大遠(yuǎn)礦洗煤廠原煤每月入洗量約為3萬(wàn)噸,按40%的回收率計(jì)算,每月生產(chǎn)精煤1.2萬(wàn)噸,每月銷售約280車精煤。通過(guò)計(jì)算,每年帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益約為772800元。
在經(jīng)過(guò)增加緩沖系統(tǒng),對(duì)沉降過(guò)濾式離心機(jī)入料進(jìn)行摻粗等一系列工藝優(yōu)化后,成功的降低了精煤產(chǎn)品的水分,提高了精煤質(zhì)量,每年都可為礦方帶來(lái)近80萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)效益。
4 結(jié)束語(yǔ)
LWZ1100×1800AⅡ型沉降過(guò)濾式離心機(jī)在大遠(yuǎn)洗煤廠投入使用的幾個(gè)月中,沒有出現(xiàn)大的故障,總體運(yùn)行情況較好。在進(jìn)一步采取工藝優(yōu)化后,保證了離心機(jī)入料的連續(xù)穩(wěn)定,提高了脫水效率,沉降離心機(jī)精煤產(chǎn)品水分穩(wěn)定在16%左右,總精煤水分較之前降低了2%,以微小的投入得到較大成果,為企業(yè)節(jié)約了開支,提高了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,達(dá)到了以產(chǎn)促銷的目的,為同類型洗煤廠進(jìn)行工藝優(yōu)化提供了借鑒意義。