
以某污水處理廠為例,該廠計劃處理污水16萬m3/d,污水處理應用A2/O技術。根據(jù)有關出水水質要求,當前廠區(qū)每天處理污水8萬m3/d,包含工業(yè)廢水30%,其廢水多為印染廢水。脫水污泥主要為化學污泥與多余污泥構成,有機質在43.3%,大于標準含量,在土質污泥與有機污泥之中,土壤堆肥狀況平平。
1 實驗材料和方法
1.1 污泥與絮凝劑選擇
實驗泥選擇廠區(qū)剩余污泥,污泥表面為黃褐色。絮凝劑使用常見的4種藥劑,只有1種為國產(chǎn)富森瑞力水清3850,其余3種分為:巴斯夫的7650、凱米拉的C492VP、亞什蘭835。
1.2 臥螺沉降離心脫水機
廠內有3臺臥螺沉降離心機,其型號為DECANTER——Z73,其時速達到2800r/min,轉鼓驅動功率在132kW,螺旋驅動電機功率在30kW,處理能力在100m3/h,相應匹配裝置包含污泥切割機、污泥進料泵、加藥設備。
1.3 實驗過程
對污泥絮凝劑消耗量的影響是多方面的,例如:污泥自身特點、脫水機進泥含水率、脫水機型號等。結合這一問題進行了簡單的實驗效果分析。
,結合廠內進水特點,在活性污泥中加入聚氯化鋁,即PAC,在加入不同量的狀態(tài)下,檢查絮凝劑消耗量、泥餅含水率,進而選擇適當?shù)?/span>PAC參入量。第二,根據(jù)進泥含水率差異性特點,展開相應實驗過程分析,檢測絮凝劑消耗量、泥餅含水量,選擇適當進泥含水率系數(shù)。第三,設置脫水機運行系數(shù)轉速、差速,檢測絮凝劑消耗量、泥餅含水量,進而選擇脫水裝置運行系數(shù)。第四,對絮凝劑濃度進行實驗,檢查絮凝劑消耗量、泥餅含水量,選擇較佳配比度。第五,相同進泥含水率與絮凝劑濃度中,針對國內外藥劑進行實驗,檢查每種絮凝劑消耗量、泥餅含水率,繼而選擇絮凝劑型號。
2 污泥性質的影響
廠內進水30%為印染廢水,其中含有大量漂浮物,憑借自然方法去除具有一定難度,因此需要加入一些無機混凝劑PAC。加入PAC能夠緩解污泥性質,在污泥中具有電性中和、吸收效果;污泥脫水前摻入,能夠緩解污水性質,生成污泥絮體,具有較強的防剪切力、防破碎特點。另一方面,摻入PAC能夠降低污泥比阻,緩解污泥脫水性能。在PAC摻入到相應比例后,比阻停止減低。先加入PAC后再投入PAM絮凝劑,此時脫水效果較佳。但是從經(jīng)濟投入上考量,摻入6.5mg/L時,效果較好,PAM藥劑使用在3.6kg/tDS,泥餅含水量在80%。
3 進泥含水率的影響
通常狀態(tài)下,該廠區(qū)內污水污泥在沒有進行優(yōu)化前,污泥含水量在96%~99%。經(jīng)過實驗后,絮凝劑藥劑消耗與凝冰含水率隨著進泥含水量的增加而變化。進泥含水量在99%以上時,絮凝劑藥量消耗提升,其脫水性能也隨之降低。利用剩余污泥重力濃縮,顯示進泥含水量在95%~98%之間,脫水后泥餅含水量在80%,PAM藥劑消耗在3.6kg/tDS,效果較為可觀。
4 脫水機運行參數(shù)的影響
脫水機是污泥處理的重要裝置,運行效率決定著處理效果。脫水機運行系數(shù)與轉鼓轉速為主要系統(tǒng),轉速大則離心力大,能夠提升泥餅含水數(shù)值。不過轉速過大將影響污泥絮體,影響脫水效率;而高轉速對機械設備也能夠造成損害。
5 絮凝劑的相關影響
5.1 配置濃度
絮凝劑PAM配置濃度大,脫水機則易出現(xiàn)出泥泥餅干、上清液清狀態(tài);其配置濃度需要進行相應調整,濃度低造成泥水分難以脫離,污泥絮體易破損。在濃度較高狀態(tài)下,易出現(xiàn)膠狀效果進而干擾泥水分離,并導致浪費。在不斷試驗后得出:絮凝劑質量分數(shù)0.15%時,效果較為理想。
5.2 多種絮凝劑型號影響
絮凝劑與污泥具有一定的配比性,要選擇適當?shù)男跄齽?。絮凝劑重要影響因素為離子度與分子量。要求離子度與藥劑相配比,否則將影響泥水分離,分子質量配比問題使污泥絮體脫水收到影響。在現(xiàn)實上機時,泥水流程在99%以上,巴斯夫7650、亞什蘭835、瑞力清3850含水量呈不斷提升,并發(fā)生渾濁,污泥處理效果較差;但凱米拉C492VP效果不變。
6 結束語
利用PAC藥量調整、進泥含水量、脫水運行參數(shù)等,經(jīng)過實驗后效果顯示:PAC摻入量在6.5mg/L,進泥含水量在98%左右、脫水機轉速在2200~2350r/min,差速在3~4r/min,運行荷載在75%左右,選擇凱米拉C492VP效果較佳。在參數(shù)優(yōu)化后,其處理成本有所減低,估算一年節(jié)省資金162000左右,電費210000元、污泥處理費用761000元,經(jīng)濟效益較為理想。